四轴飞行器第二次试飞小结
由 动力老男孩 发表于 2012/01/30 21:33:00春节期间进行了第二次不拴绳的试飞。总体来说,革命尚未成功,同志仍需努力……
和第一次相比,主要做了以下变化:
1. 给油门控制添加了一点渐变处理,当不小心把油门推高或者降到0的时候,飞行器不会猛升猛降,油门会较为平稳的变化。
好的飞控不会有这个功能,因为控制比较平稳,尤其是玩暴力飞行的朋友,肯定不能有延时。这里主要是为了在调试阶段不要损伤器件。
2. 添加了超声波测距传感器,把离地距离限制在1.5米以内,超出这个高度后,油门就会适当下降,这个主要是为了避免飞出控制范围和直接坠落。
3. 把采样频率从原来的50Hz提高到了350Hz,本来想提高到400Hz,但是某些情况下单个周期里的运算时间会超过2.5ms一点儿,所以最后改为350Hz。
4. 增加了从上面拴绳和下面拴绳两种调试方法,主要是为了调试PID时使用。
这是加了超声波大眼睛的四轴飞行器:
飞行视频:
从飞行的状态看,超声波测距起了一定的作用,四轴没有像上次那样飞的太高和直线下降。但是起飞以后侧飞的非常严重,看上去像是在很大尺度上摆动。做一个小小的总结,下个阶段准备在以下几个方面进行改进:
1. 减少震动,把控制板用弹簧或者橡胶垫稍微做点隔离,减少电机震动对传感器的影响
2. 校准螺旋桨,刚刚知道我买的螺旋桨(5元一对)平衡性能不是很好,不校准的话震动很大。建议的校准可以用一根细的针穿过中心轴,看看不会向一侧偏。轻的一边用透明胶带绕几圈配重。但是不知道透明胶带会不会影响气动性能
3. 没有做误差标定,就是把四轴放在平地上,在启动电机前记录平地时的各种读数
4. 除了1和2中的物理减震外,还应该做软件减震,按老薛的建议,打算把平均滤波改为卡曼滤波
5. 挂绳的试飞和无绳的试飞并不完全相同,挂绳时有垂直或水平的作用力,会辅助四轴平衡。所以这个四轴在挂绳时有时表现的还凑合,一到实战就横着飞
6. 初期犯了个经验主义错误,我以为气压计只能测量较大尺度上的高度,毕竟上下几米气压几乎没有变化;另外也担心在快速上升下降的过程中,气压会受到风速的影响。但是通过网友们的实战看来,气压计的高度估计可以精确到0.25米左右,并且在高速飞行时的表现也还不错。真是小看了当前的电子设备,这个在下一步可以考虑加上。
另外还有一个小小的经验可以分享:刚开始挂绳时,发现挂绳也不安全。当四轴上升的时候,会把挂绳吸进螺旋桨,结果叮叮咣咣,你懂的……
后来找了一些叫做易拉宝的东西,本来是用来拴钥匙门卡的,自重小而且伸缩性挺好,绳子也挺结实。四轴上升下降的时候,绳子也跟着伸缩,这样就不怕螺旋桨卷绳子啦。