继续败家 :)
由 动力老男孩 发表于 2012/05/16 21:31:27最近北京不是刮风就是下雨,完全不合适试飞,所以做了些乱七八糟的杂事。
首先用铁丝给四轴加了一些防护网,因为每次试飞出错,总是把叶片打碎或者电机打弯。买几个叶片倒不是什么大事,主要是每次都要回家修一次周[......]
最近北京不是刮风就是下雨,完全不合适试飞,所以做了些乱七八糟的杂事。
首先用铁丝给四轴加了一些防护网,因为每次试飞出错,总是把叶片打碎或者电机打弯。买几个叶片倒不是什么大事,主要是每次都要回家修一次周[......]
在闲置了一个多月之后,今天又进行了一次试飞。首先说说最近的修改:
1. 把电机控制的频率改到了400Hz,之前是50Hz;
2. 把螺丝固定的Arduino板子改成4个弹簧支撑,用来减少电机高频振动对[......]
上周做了个关于Servo库控制电机的小实验,经验证可以把PWM的频率提高到400Hz左右。于是一阵高兴,迅速改好代码,准备周末试飞。
本来计划先做分解实验,拴上绳子一步步测试之后再去试飞。结果星期六刮[......]
之前有很多朋友问过我,为什么不用Arduino自带的Servo库来控制电机。我在动手做四轴之前,其实也大概看了下Servo库的说明,当时看到
servo.write(angle) 这个函数,其中ang[......]
最近收到了好多朋友的帮助,在此表示感谢。wnq同学送了很多好东西,并且帮我挑选了一款好用的航模专用遥控器,终于让我下定决定再重新做一个新的四轴。很多快递都还在路上,这几天继续研究老四轴的问题。
今天有[......]
应SSS_SXS建议,把目前的代码贴出来供大家分析。其中注释有点乱,有英文有中文,凑合看吧。
【特别感谢】有一位非常热心的朋友wnq送了我几套木质机架,还有一套CACM的飞控+GPS模块。所以最近正在[......]
最近制作四轴飞行器陷入困境,用手抓住它左右摇晃,能够感受到螺旋桨明显的阻力。但是PID参数调节的结果,要么就是飞行器剧烈摇摆失控,要么就是起飞后向一侧斜飞,很难达到一个较为稳定的状态。
应朋友们的建议[......]
之前控制电调的PWM频率是50Hz,怀疑可能是这个频率较低,所以导致了四轴飞行器无法平衡。今天特地做了一个小实验,用两个参数:
一个调节油门,用0~200控制油门的高低;
一个调节频率,计划从50Hz[......]
上次说到减小重力传感器的读数权重,得到了比较好的角度波形图。充满希望的去试飞了一次,结果还是非常不稳定。
正好这两周很忙,这件事情就被搁置了,正好有时间仔细的回想思考问题。
这次又发现了一个潜在的可能[......]
有不少朋友曾经问我该买哪个版本的NXT,以及不够的零件怎么补,这里统一回答一下。
以很多人关注的大圆盘齿轮为例,我的9797套装里有这个零件,可以在下面这个页面查看9797的明细表:
http://p[......]